Analiza rezultatelor aplicării măsurilor geologice și tehnice (gtm) - eliminarea asp

Următoarele GTM [2,8,9] au fost efectuate la teren:

- Tratarea zonei de formare a fundului (SCR) (КР 7);

- Optimizarea funcționării echipamentelor de pompare (optimizare) (КР 3);







- Perforant eveniment - perforarea intervale suplimentare porțiuni neperforat a formațiunii (perforație intervalelor suplimentare) și intervalul perestrel perforare (perestrely) (CR 7-13);

- Dooprel al unui strat neperforat (inițiere) (КР 4-2);

- Schimbarea paturilor (retururi) (КР 4);

- Lucrări de reparații și izolare (RIR) (KR 1);

- Îmbunătățirea recuperării de petrol din rezervoare (PNP) (КР 7).

- Prin admitere se înțelege împușcarea unei formațiuni neasfaltate anterior în operațiune comună. Alveolele finalizat un BV10 strat 1. Pe parcursul perioadei de dezvoltare a depozitelor Van Eganskoye au fost 10 producția întrepătrund, ulei suplimentar sa ridicat la 70,2 mii. Tone de petrol. Succesul cunoștințelor a fost de 40%.

- Returnele de la formarea BV10 2 la stratul BV10 1 s-au efectuat în 3 godeuri - Nr. 82, 60, 39 [8,9].

se întoarce la eficacitate variază într-o gamă largă de 4,8 mii. M. 0,29 mii. M. returnează Evident că succesul depinde stocurile de strat generatoare porțiune care se traduce bine. Stratul BV10 1 are o conductivitate bună, în plus, depozitul nu are dimensiuni mari mari (de la 1,8 la 4,9 km). În ciuda faptului că rezervorul 1 este pompat apă BV10 doar patru sonde de injecție (№№15, 28, 31, 34), eficiența scăzută a avansarea întoarcere injectat apă explicat prin pat. În același timp, apariția apei a avut loc în foraje în care nu a fost nici măcar deschisă.







Operațiile de împușcare a părții neperforate a formațiunii au fost efectuate în 3 godeuri (# 76, 61 și 82).

În puțul # 76 debitul de lichid (ulei) a crescut de la 3,2 tone pe zi la 8,9 tone pe zi. Perforarea intervale suplimentare în godeu №82 și 61 au fost ineficiente, în ambele cazuri, a finalizat partea de jos a rezervorului este operat, având ca rezultat inundarea producției sondelor.

- Optimizarea echipamentelor subterane a fost efectuată prin înlocuirea echipamentelor existente cu ajutorul unei puțuri de foraj cu una mai eficientă. În total au fost efectuate 11 operațiuni de optimizare a puțurilor. Debitul mediu al lichidului a crescut de la 106 tone pe zi la 148 de tone pe zi.

- Lucrările de reparații și izolare au fost efectuate în puțurile nr. 27, 707R, 40. În godeurile de mai sus, fluxurile de crăpături au fost eliminate. În sonda # 40 după RIR, s-a efectuat formarea stratului BV10. 1. Producția suplimentară de la RIR în sondă # 40 a fost de 1648 tone de ulei. Lucrările efectuate în sondele nr. 27 și 707P nu au fost eficiente [8,9].

Du-te la descărcarea fișierului







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: